螺旋升降機(jī)的改革 螺旋升降機(jī)是工廠利用的重要設(shè)備,下行程限位開關(guān)經(jīng)常被撞壞,給維修帶來不便,螺母急劇磨損跟電氣限位失靈的故障,因此對其進(jìn)行改革。 1 原螺旋升降機(jī)的技巧參數(shù)及存在的問題
1.1 電機(jī)通過圓錐摩擦離合器帶動(dòng)蝸桿減速器,由蝸桿減速器帶動(dòng)螺桿,螺桿驅(qū)動(dòng)裝有螺母的套筒回升來舉升車體。
1.2 重要參數(shù):
電機(jī)型號為Jo2—42—4,電機(jī)功率為5.5kW,轉(zhuǎn)速為1 460 r/min。蝸桿減速器傳動(dòng)比i=27,模數(shù)m:10 mm。舉升螺桿Tr85×20,螺母工作高度為200 mm。原設(shè)備存在的問題有:
(1)該設(shè)備舉升棚車力量不足。該設(shè)備的限舉升力為7 t,因?yàn)榕镘囓圀w分量為25.4 t,4臺升降機(jī)幻想狀況舉升28 t,但在實(shí)際中4臺升降機(jī)套筒完全接觸車體4個(gè)角很艱苦,因此造成單臺螺旋升降機(jī)超負(fù)荷運(yùn)行,螺母磨損重大,同時(shí)考慮單臺升降機(jī)應(yīng)避免瀕臨滿負(fù)荷利用;進(jìn)步螺母壽命,應(yīng)進(jìn)步單臺舉升力。
(2)采取圓錐離合器不公道。圓錐摩擦離合器靠接觸面間的摩擦力傳遞扭矩,當(dāng)過載時(shí)摩擦圓錐滑動(dòng)損耗功率,維護(hù)傳動(dòng)件不受侵害,實(shí)際中調(diào)劑至負(fù)荷7 t不易把持,同時(shí)不能用于一定傳動(dòng)比的活動(dòng)鏈中,很難滿意4臺螺旋升降機(jī)同步的請求。
(3)潤滑不良。該設(shè)備潤滑用的鈣基潤滑脂,只有在裝配時(shí)一次性增加,在設(shè)備利用進(jìn)程中無奈增加潤滑脂。
(4)電氣把持存在不足。原把持開關(guān)是由LW5改制而成的,4個(gè)升降臂升降的單動(dòng)或聯(lián)動(dòng)采取了1個(gè)開關(guān)檔位轉(zhuǎn)換,操作中存在高度定位不準(zhǔn)的問題。4個(gè)升降臂同高與否完全靠眼睛觀測定位 因電機(jī)轉(zhuǎn)速的差別、阻尼機(jī)能不同而導(dǎo)致的升降速度不一樣,使車體4個(gè)角不平,因此須要操作者一直地觀測、調(diào)劑車體4個(gè)角的水平狀況,很不便利。
(5)電氣制動(dòng)不足。原升降機(jī)采取的是直流能耗制動(dòng),隨著電機(jī)轉(zhuǎn)速的降落其制念頭能也降落了。因?yàn)椴黄溆鄮椭苿?dòng)辦法,尤其在承載降落停車時(shí),舉升品質(zhì)較大,呈現(xiàn)撞壞下行程限位開關(guān)跟電氣行程開關(guān)的情況很頻繁。
2 改進(jìn)辦法
(1)進(jìn)步單臺螺旋升降機(jī)的舉升力。從新抉擇了驅(qū)動(dòng)電機(jī),舉升螺桿為T90×16,螺母工作高度為192 II]111,經(jīng)過盤算跟強(qiáng)度校核,單臺螺旋升降機(jī)的舉升力達(dá)到了16 t。
(2)該設(shè)備的聯(lián)軸器既要保障傳遞轉(zhuǎn)速同步的請求又要能起到過載維護(hù)的作用,因此抉擇了尼龍柱銷聯(lián)軸器,柱銷直徑經(jīng)過盤算跟實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,當(dāng)舉升力超過15 t時(shí)便會(huì)被剪斷
(3)因?yàn)樵撀菪禉C(jī)全部裝置于地坑之中,套筒離地面位置為300mm,在頂部加設(shè)1個(gè)注油孔,每班加油1次,油量約為200~300 ml,堅(jiān)持絲杠有良好潤滑,降落摩擦系數(shù)。
(4)改進(jìn)電氣把持。
(a)選好把持元件。SA1開關(guān)為有彈性復(fù)零位的三檔位開關(guān),SA2為二檔位無彈性開關(guān),SB1為急停自鎖緊開關(guān)。1 4CK行程開關(guān)為4臂同時(shí)檢測,其裝置位置在原4臂頂端(見圖3),無車體放置時(shí),常開觸點(diǎn)處于斷開狀況,只有當(dāng)其上分量超過3 t時(shí)(設(shè)計(jì)內(nèi)置彈簧行程為20mm時(shí),需壓力為3 t),常開觸點(diǎn)壓合,處于待命狀況,當(dāng)1~4CK行程開關(guān)全壓合時(shí),車體才回升。5—12CK行程開關(guān)為4臂的限限位開關(guān)。
(b)增加對升降臂與車體接觸的檢測,并實(shí)現(xiàn)主動(dòng)彌補(bǔ)。在升降進(jìn)程中,因電機(jī)轉(zhuǎn)速的差別、阻尼機(jī)能不同而產(chǎn)生的升降速度不一樣,使車體4角不平。為避免該情況的產(chǎn)生,在主動(dòng)把持狀況,對每個(gè)升降臂進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測,以實(shí)當(dāng)初升降進(jìn)程中先接觸上的臂等待未接觸上的臂接觸上后(即車體4角平穩(wěn)后)才同時(shí)升降,避免車體傾覆等事變的產(chǎn)生。
(c)增加手動(dòng)調(diào)劑功能。利用中可由主動(dòng)把持狀況轉(zhuǎn)換到手動(dòng)把持狀況,可能實(shí)現(xiàn)對車體4個(gè)角高度的調(diào)劑,滿意現(xiàn)場常設(shè)的或者修理故障時(shí)的須要。
(d)改進(jìn)制動(dòng)后果。在直流能耗制動(dòng)的基本上,結(jié)合閘片摩擦制動(dòng),進(jìn)步停穩(wěn)正確度;從新選用的電機(jī)型號為Y132M2—6,其功率為5.5 kW,轉(zhuǎn)速960 r/rain,B5機(jī)座,兩端出軸,后剎車輪式,從而保障升降機(jī)啟停位置的正確性,保障車體及升降機(jī)的保險(xiǎn)
3 論斷
4臺螺旋升降機(jī)經(jīng)過改革,完全克服了螺母急劇磨損跟電氣限位失靈的故障,保障了生產(chǎn)的順利進(jìn)行,大大降落了維修工作量